Lini produksi beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan sirkulasi lem berbasis pati berkekentalan tinggi secara terus-menerus untuk memasok rol lem dalam proses penyambungan inti karton bergelombang. Sistem awal menggunakan dua pompa diafragma bertenaga udara ARO berukuran 2 inci berbahan besi cor, yang dioperasikan dengan sistem udara bertekanan 6 bar.
Namun, saat musim dingin, pendinginan berlebih dari saluran buang katup udara menyebabkan pembekuan, yang berdampak pada penurunan kecepatan pompa secara tiba-tiba dan berhentinya produksi di luar rencana. Selain itu, sistem udara bertekanan ini mengonsumsi banyak energi, memerlukan perawatan intensif, dan menghasilkan kebisingan melebihi 80 dB(A), sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan operator.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, manajer produksi berinisiatif mengganti konfigurasi dua pompa menjadi satu pompa listrik berkapasitas tinggi yang lebih efisien, sekaligus mengoptimalkan ruang perawatan yang tersedia.
Target Perbaikan
- 1. Mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon ≥ 80%
- 2. Menghilangkan risiko pembekuan katup dan penghentian produksi tak terduga
- 3. Mengganti sistem dua pompa menjadi satu pompa tanpa menambah area pemasangan
- 4. Menurunkan tingkat kebisingan operasional di bawah 70 dB(A)
- 5. Memastikan pompa baru tetap memiliki kemampuan self-priming dan operasi kering yang aman